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400-115-2002
一直以來建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)被大多社會人士冠以“三高一低”產(chǎn)業(yè)的惡名而飽受非議,而所謂的三高一低也就是指高耗能、高污染、高耗資源及低產(chǎn)出,在國家“十二五”規(guī)劃關于節(jié)能減排政策的壓力下,萬元GDP能耗為1.6噸標準煤左右的建筑陶瓷行業(yè)的資源利用率也亟待提高。據(jù)統(tǒng)計,窯爐燒成能耗占到企業(yè)綜合能耗的65%~75%,這也使得窯爐能源利用效率成為整個陶瓷行業(yè)能耗水平的關鍵因素。

輥道窯的國產(chǎn)化與節(jié)能突破
據(jù)景德鎮(zhèn)陶瓷學院熱能工程系教授馮青介紹,我國的建筑陶瓷窯爐在80年代之前一直使用多孔窯爐,而多孔窯爐所附帶的低產(chǎn)量、低效率等問題也使得建陶企業(yè)為此頗費腦筋,進入到80年代,我國的建筑陶瓷企業(yè)開始大量引進國外的輥道窯技術及設備,自80年代初到1995年前后,我國的建陶企業(yè)所用窯爐有95%左右都屬于進口設備。而隨著我國對外國先進窯爐技術的吸收與消化,在1995年前后窯爐產(chǎn)業(yè)進入到自主研發(fā)階段,自此,我國的窯爐產(chǎn)業(yè)進入到蓬勃發(fā)展的時期。到2000年至2002年前后,我們的建陶窯爐90%以上都實現(xiàn)了國產(chǎn)化。
同時馮青教授也指出,建筑陶瓷企業(yè)謀求增加產(chǎn)量一直以來是從增加窯爐橫截面和增加層數(shù)來作為突破口,而在90年代我國就有一些研究人員開始嘗試研發(fā)雙層窯爐,但都以失敗告終,到2005年前后爆發(fā)的世界能源危機又使得窯爐增產(chǎn)被推上了科研的浪峰,這一時期有不少窯爐企業(yè)又開始嘗試研發(fā)寬體窯爐和雙層窯爐,在2009年由中窯窯爐率先研制出寬體輥道窯爐,實現(xiàn)了比傳統(tǒng)輥道窯節(jié)能20%的效果,2010年薩克米公司又研制出雙層窯爐,隨后數(shù)家企業(yè)也先后推出了雙層輥道窯爐。
然而寬體輥道窯雖然取得了良好的效果,仍然只是從物理性能上增加了傳統(tǒng)輥道窯的橫截面而實現(xiàn)了節(jié)能減排的突破;同時由于技術條件的制約,雙層窯目前在企業(yè)中也大多只是為干燥坯體程序減少了消耗,由此而實現(xiàn)節(jié)能,并不能真正意義上的為建陶企業(yè)的節(jié)能減排做出巨大的貢獻。此時,窯爐熱量的充分利用便成為眾多科研人員亟待突破的問題。
新型節(jié)能輥道窯的突破
隨著佛山瑞陶達陶機有限公司總經(jīng)理梁錫暖所研發(fā)的新型節(jié)能輥道窯的面世,窯爐節(jié)能的問題又成為陶瓷行業(yè)關注的焦點。近日,記者專程前往佛山瑞陶達陶機有限公司約訪了公司總經(jīng)理梁錫暖,梁錫暖作為陶瓷行業(yè)的資深人士,有著20年的陶瓷窯爐研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗。
“使用250~300度助燃熱風,比冷風助燃要節(jié)約能耗約15%~20%;熱風助燃在窯爐內(nèi)減少正壓,縱向流動減慢,可充分發(fā)揮熱量,使窯爐內(nèi)部各位置溫差減少,最大突破是改變了原來的燒成曲線,使最高溫度區(qū)降低了30多攝氏度,從而可以減少能耗10%~15%,綜合起來大概可以節(jié)約能耗在25%~30%左右。細算下來,1條窯爐每天可節(jié)煤11~12噸,每月可節(jié)省燃煤費用45萬元。”梁錫暖談起自己這項新專利時臉上充滿了自信,可誰都知道,如此巨大的突破必然不是簡單的幾句話就能證明的。梁錫暖向記者介紹道,該新型節(jié)能輥道窯已經(jīng)開始在生產(chǎn),目前在新興縣臺水鎮(zhèn)有一家企業(yè)在使用,該公司現(xiàn)有兩條輥道窯均為窯長210米,內(nèi)寬2.5米,其中一條就是使用瑞陶達新型節(jié)能輥道窯建造的,據(jù)監(jiān)測統(tǒng)計,瑞陶達窯迄今正式投產(chǎn)近兩個月,根據(jù)記錄數(shù)據(jù)分析,該窯的日產(chǎn)量提高了26%,日耗燃煤卻從45噸下降為36噸,以同等產(chǎn)量計算相當于每天可節(jié)煤11~12噸。同時窯內(nèi)同一橫截面上各處的溫度均完全一致,。而且,對燒成的產(chǎn)品成色、質(zhì)量沒有絲毫影響。同時在佛山南莊鎮(zhèn)也有兩條瑞陶達窯,目前已正式開始生產(chǎn),企業(yè)反映效果非常好。
而瑞陶達新型節(jié)能輥道窯之所以取得如此良好的效果,是由于其熱風加壓增氧節(jié)能專利技術及雙頭噴槍歡回焰節(jié)能技術,解決了行業(yè)內(nèi)長期未能解決的增氧助燃的難題,不但為節(jié)能減排、環(huán)境保護提供了一個更加廣闊的平臺,也為企業(yè)的高效率生產(chǎn)及提高能源利用率、降低生產(chǎn)運營成本提供了一個可靠的支撐點。
據(jù)梁錫暖介紹,兩項技術都已申請了國家專利,增氧助燃技術的成功運用,可以使窯爐內(nèi)部的熱風循環(huán)燃燒,從而從根本上減少熱量的流失,而之前行業(yè)內(nèi)一直以來窯爐熱量真正利用的不到30%,有60%~70%的熱量都因為被排出或被氧化了,這也導致了能源的極度浪費。據(jù)統(tǒng)計,若全國3000多條(據(jù)2011年《陶瓷信息》報“陶業(yè)長征全國瓷磚產(chǎn)能調(diào)查結果顯示,全國各類瓷磚生產(chǎn)線達到3275條。”)陶瓷窯爐都使用新型節(jié)能輥道窯,每年將可節(jié)煤1000多萬噸。
節(jié)能環(huán)保的迫切需求
2012年是“十二五”承上啟下的關鍵一年,節(jié)能減排的任務非常艱巨。近日,國家發(fā)展改革委等17部門聯(lián)合下發(fā)了《節(jié)能減排全民行動方案》,從家庭社區(qū)、學校、企業(yè)、政府等多方面入手,出臺了很多具體措施,比如公車每周限行一天,垃圾逐步分類回收等。作為對去年底國務院下發(fā)的《節(jié)能減排綜合性工作方案》的進一步細化,此舉使今年的節(jié)能減排任務變得更加直接而艱巨,這也說明,節(jié)能減排工作已經(jīng)到了十分緊要的關頭。
然而從各地反饋的情況來看,今年節(jié)能減排的形勢比去年還要嚴峻。今年節(jié)能減排任務完成的情況,對確保如期完成“十二五”節(jié)能減排目標意義重大。而“十二五”節(jié)能減排目標的完成,則直接關系到我國2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%至45%目標的實現(xiàn)。
我國正處于工業(yè)化中期,發(fā)展的需要和節(jié)能減排的壓力匯聚在一起,推進節(jié)能減排的難度很大?;厮輾v史可以發(fā)現(xiàn),節(jié)能減排是塊難啃的骨頭,需要付出艱苦的努力。“九五”時期,我國是發(fā)展中國家中首個提出節(jié)能減排目標的國家,提出每年節(jié)能率5%,實際實現(xiàn)6.1%。“十五”時期,我國主要污染排放沒有實現(xiàn)目標。重大的轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在“十一五”,這期間全國單位GDP能耗下降19.1%,全國二氧化硫排放量減少14.29%,基本完成了目標任務。
而一直以來陶瓷企業(yè)面臨著很多政策不利因素,陶瓷產(chǎn)業(yè)一直被列為高能耗、高污染產(chǎn)業(yè)。2011年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011年本)》對陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了諸多限制條件。條目規(guī)定產(chǎn)量“在150萬平方米/年及以下的建筑陶瓷生產(chǎn)線為限制類產(chǎn)業(yè);年產(chǎn)量為100萬平方米/年及以下的建筑陶瓷生產(chǎn)線”為淘汰類產(chǎn)業(yè)。
這也說明,陶瓷行業(yè)的節(jié)能減排任務也絲毫不會有所降低,而要從本源上解決這類問題,就是大力促進生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新、生產(chǎn)技術的變革與不斷的探索,新型節(jié)能輥道窯的出現(xiàn),也使得節(jié)能減排上升到了一個新的高度,據(jù)了解,傳統(tǒng)外墻磚墊板輥道窯每生產(chǎn)一平方瓷磚需消耗4.67公斤煤,而使用熱風增氧技術之后每平方瓷磚只需消耗3.17公斤煤。
節(jié)能減排是我國調(diào)整經(jīng)濟結構、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要抓手和突破口。節(jié)能減排的難度大,反映了我國轉(zhuǎn)變發(fā)展方式并非輕而易舉,需要付出艱苦努力。今后我國的能源需求將繼續(xù)剛性增長,資源環(huán)境約束日趨強化,這也對陶瓷行業(yè)提出更加嚴峻的挑戰(zhàn),新型節(jié)能輥道窯的研究成功,也將成為陶瓷產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排工作上的一個重要突破。(記者/王帝)
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